
加工中心的自動換刀裝置(ATC)有兩種常用類型的(de)換刀方式:
一是刀具從刀庫中直接由主軸(zhóu)交換(huàn),適用於小型加工(gōng)中心,刀庫較小,刀具較少,換刀動作簡單,出現掉刀等故障時容易發(fā)現並能及時(shí)排除。
二是依靠機械手完(wán)成主軸與刀庫上刀具的交換,從結構上和動作上看均屬(shǔ)於比較複雜的(de)一種。
常年累月的(de)使用,加工中心出現故障也是在所(suǒ)難免的,知道問(wèn)題出在哪裏,怎麽解決才是重點。
加工中(zhōng)心在使用過程中(zhōng),如出現不能鬆刀,通(tōng)常有(yǒu)以下幾(jǐ)種情況:
故(gù)障原(yuán)因:
鬆刀(dāo)電磁閥損壞
主軸鬆刀缸損壞
主軸彈簧片(piàn)損(sǔn)壞
主軸拉爪損壞
氣源不足
鬆刀按鈕接觸不良
線路折(shé)斷
鬆刀缸油杯缺油
客戶(hù)刀柄(bǐng)拉丁不符合要求(qiú)規格
排除(chú)故障:
檢測電磁閥動作情況,鬆刀缸動作情況,彈簧片損(sǔn)壞程度,主軸拉爪是否(fǒu)完好,檢測按鈕損壞程度,換線路是否折斷,如(rú)有損(sǔn)壞立即更換。
自動換刀裝置常見故障(zhàng)及維修(xiū)
刀庫亂刀故障處理方(fāng)法(fǎ)
故障原因:
1)PMC參數丟失或係統記憶值與實際不符
2)換刀裝置拆修
3)操作者誤操作
具體(tǐ)處理方法:
1) 手動方式使刀(dāo)庫回到原位置(zhì)
2)通過係統PMC參數畫麵,刀庫計數器初始化設定為23。
3)係統MDI方式下,把實際刀具送回到刀庫中。
換刀過程中出現卡刀(dāo)的處理(lǐ)
1)鬆(sōng)開電機上的刹車裝置,用活動(dòng)扳手旋轉電(diàn)機上的外六角,一(yī)般旋轉的方向和(hé)刀臂的卡死的方向相同,總(zǒng)之就是(shì)讓自動換刀的(de)刀臂脫離高速立式加工(gōng)中心(xīn)的主軸。
2)在刀臂脫離主軸(zhóu)時,如果主軸上有刀具可以聽見漏氣聲,也就是主軸處於鬆刀時的狀(zhuàng)態,這是要注意(yì), -定要在工裝(zhuāng)上墊個東(dōng)西(xī),刀(dāo)具此時(shí)有掉落(luò)情(qíng)況的發生(shēng)。
3)請一直旋轉刀臂,直到刀臂做完一個完整的換刀動作。刀臂也有一個原點位置的,在刀庫麵板內,裏麵有紅色3個燈,一般中間那(nà)個亮的就是刀(dāo)臂處於原(yuán)點位置的指示燈。
4)排除完初(chū)故(gù)障(zhàng)後,將刀臂電機刹車裝置撥回原來位置,然後(hòu)在高速立式加工中心處於MDI狀態下進行次換刀動作,看是否正常,如(rú)果正常,請定記住(zhù)要將加工要用到的(de)所有刀進行核對一(yī)遍,在確(què)保安全的情況下在進行加工。
主軸準停位置不正確——常用處理方法:首先要排除主軸一(yī)轉信號不穩的故障,然後調整主軸準停角(jiǎo)度使主軸刀座(zuò)的鍵與機械手(shǒu)上的(de)鍵槽對準(通過換刀(dāo)宏程序調整(zhěng))
換刀過程中停(tíng)止並發出換刀(dāo)超時故障報警處理(lǐ)
1)根據換刀動作時序圖,查明,換刀故障時(shí)執行(háng)到第幾步
2)借助(zhù)係統梯形圖的信號變化,查明故障發生(shēng)時是前一個動作(zuò)沒結束還是後一個動作沒開始
3)是機械(xiè)故障還是電氣故障的判別
4)排除故障後,手動盤機械手電動機使(shǐ)機(jī)械(xiè)手回到原位位(wèi)置
3三(sān)軸運轉時聲音異常
故障(zhàng)原因:
1)軸承有(yǒu)故障
2)絲杆母線與導軌不平衡
3)耐磨片(piàn)嚴重磨(mó)損導致導軌嚴重劃傷
4)伺服電機增益不相配
排除故障:
1)更換軸(zhóu)承
2)校正絲杆母線
3)重新貼耐磨片(piàn),導軌劃傷太嚴重時要重新處理
4)調整伺服增(zēng)益參數(shù)使之能與機械相配
數(shù)控加工中心精度出問題是困擾我們加工作業的日(rì)常難題,而造成精度誤差的原因往往不好排查。最後,列出(chū)幾個常見(jiàn)問題的案例及出(chū)現(xiàn)這種問題的原因,以便大家(jiā)對症下藥:
工件尺寸準確,但表麵光潔度差
原因(yīn):刀具刀(dāo)尖受損(sǔn),不鋒利(lì);機床產生共振,放置不平穩;機床有爬行現象;加工工藝不好。
工件產生錐度大小頭現象
原因:機床(chuáng)放置的(de)水平沒調整好,一高(gāo)一(yī)低(dī),產生放置不平穩(wěn);車削長軸時(shí),材料比(bǐ)較硬,刀具(jù)吃刀比(bǐ)較深,造成讓刀現(xiàn)象;尾座頂針與主軸不同心。
驅動器相位(wèi)燈正常,加工(gōng)出來的工件(jiàn)尺寸時(shí)大時小
原因:機(jī)床拖板長期高速運行,導致絲杆和軸承磨損,刀架的重複定位精度在長期使用中產生偏差(chà),拖板每次都能準確回(huí)到加工起點(diǎn),但加工工件尺寸仍然變化。此種現象一般由(yóu)主軸引起,主軸的高速轉動使軸承磨損嚴(yán)重(chóng),導(dǎo)致加工尺寸變化。
